1、前言
某厂棒材车间是意大利P0MINI公司设计具有国际先进水平的一条棒材生产线,T 2003年12 月建成投产,年设计产蛍75万吨.目前宣钢棒材厂使用的打包机KNCA8/800是2004年即KNFA-7/650 后引进的乂一瑞典森徳斯的进口设备,在棒材生产线上起至关重要的作用。钢材包装是冶金生产过程的 最后一道I:序,它对保证出厂产品的实物质量、树立企业产品形象、提高市场竞争能力起着相当重要的 作用。主要用于螺纹钢、圆钢、角钢的口动包装。以前包装质量差,运输过程中易发生散捆现象。现在 用户对钢材的包装质量要求越来越严格,要求扎紧固、便于运输,并且经多次倒运到达用户时不散捆。目前我国棒材产品的包装一般可分为三种方式,即人工捆扎、半自动钢带打包和口动打包机打包。瑞典 桑徳斯棒材口动打包机最具代表性。该机型性能优良、工作可靠,是目前世界上最好的机型。现在使用 了瑞典KNCA8/800打包机,虽克服以上缺点,但一些经常性的故障时有发生,经过儿年的改进与创新, 对其关键部位进行了优化设计,强化加I」?.艺,使之运行可靠、维修方便、降低故障、减少停机,从而 提高作业率与经济效益。
2、打包机工作流程
2.1、打包机起动液压泵,在现场操作状态,打开压线轮,将线喂进,压住压线轮,手动或口动穿线,经过编码器,导线轮,切块,扭结头,引线槽,冋到扭结头,同时S2检测给予到位信号。打包机检测信 号还包括:S3打包位置,S4打包机内是否有线,S5打包头高位,S6打包头低位,S7打包机在打包位。
2.2、打捆起动,打包头下落,钢将检测信号灯顶开状态,线头位置的顶杆顶住线头,开始收线,收 紧线后另一顶杆顶起,开始扭结(扭结数一般在厂5圈),扭完后打包头升起。口动穿线(首先是两个阀 工作穿线,到一定位置剩余一个阀。目的是减缓穿线速度,防止线顶起打包头,使打包头位置偏高)打 包完成。进入下一次打包准备。
3、常见故障诊断与分析
设备出现问题时,可根据故障现象,检査判断是设备、电器、液压那一环节存在问题。根据近儿年的实 践经验,现将打包机易发生的故障及处理方法总结如下:
3.1、油泵 警油温超高或偏低检査冷却泵或加热泵
电机跳闸检査保险与电机风扇叶
油位低检査油位与跑油位置
3.2、打包机不工作打包机不在起使位检査信号使其在匸作位
3.3、不穿线S2长有信号擦拭信号或更换
有卡线地方进线三角崩更换
线轮坏更换
小轴承抱死更换
3.4、扭结头不动扭结头或切块更换扭结头或切块
穿线大轮或进线编码器 大、小轮磨损(造成记数误差)更换大轮或编码器轮
3.5、扭结头不能复位 定位舌头崩或弹簧断更换舌头或弹簧
定位键崩或掉更换定位键
3.6、打包机从本地远程双重控制,远程控制通过硬线或PLC 络控制。我们通过硬线连接使上位机PLC与打包机实现远程控制。主要包括远程控制点,启动准备,穿线故障,系统故障,打捆操作,打包机与辐道联锁,单捆,双捆。由于现场环境恶劣,经常烧坏模块,现在所有信号前都加保险,保护了备件。
3.7、现场出现问题时,除了以上故障现象,还要根据机械、液压的「?作原理,并检査接近开关的信号和 编码器是以及各电磁阀,阀台是否正常。调整打包机压力步骤:
3. 7.1、先调整溢流阀压力为110~120公斤
3. 7. 2、再调试系统减压阀压力为80~85公斤
3.7.3、如出现扭不断或扭不动,可适当增加扭节压力(调试扭结减压阀)
3.8、保持液压油的清洁度等级。在液压系统中,油液的清洁相当重要,任何微小的柴质颗粒,都会加剧元件的磨损,从而引起泄漏的发生,引起压力的失调或压力的不稳,在液压系统中,无论怎样强调油液的清洁都不过分,所以保持油液的清洁,是解决一切液压系统故障的必须条件
3.9、更换磨损的液压元件,在替续出现的液压故障中,判断一个元件的好坏,是非常困癒的。因为液压系统时好时坏,所以我们认为所有的液压元件都是完好的。而事实上每个元件内部阀体、阀座间,滑动配合间隙是一定的。由于阀体阀座磨损他们间的缝隙加大,当高压油通过元件缝隙时,产生很高的油温,降低了油品的粘度,也加大了元件的泄漏。通过更换磨损的远程控制阀及损坏的泵等液压元件,实现液压系统的正常稳定运转。检査油泵压力正常后如果仍出现动作慢,原因为流量不足,检査更换油泵。
4、结束语
通过几年时间的使用,设备状态更加直观,为岗位人员准确无误、更加方便的维修和操作提供了有利的条件,做到了节约能源,降低了成本,提高了包装质量和客户的满意度。设备运行更加平稳,设备可靠行得到了提高,降低了设备故障率,提高了生产作业率,充分提高经济效益,保证了工艺生产过稳定。
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