我的好朋友克令吊,你受伤了吗?我来守护你!

大家好!我叫马瑶,毕业于江苏海事职业技术学院,现在厦门泛海国际为台湾航业公司全套配员的“台康”轮上任职三管轮。作为一名轮机员,遇到设备故障对我们而言既是麻烦的事情,但也是难得的学习机会。毕竟这是一项实践性极强的工作,只有亲身经历了,才能把本事学到手,将来才能胜任更高的职务。

CRANE TYPE(克令吊型号): H300190-260B(20°)X3SETS/SHIP(NO.1-NO.3CRANE)

H300190-260B(25°)X1SET/SHIP(NO.4CRANE)

故障现象

本人在船服务期间,船舶在罗马尼亚卸废铁时,使用船上CRANE,NO.1 CRANE在抓斗满载的情况下出现钩头上升速度很缓慢和无力。然而在抓斗满载下降、抓斗空载的状态下钩头上升和下降的速度依旧正常;CRANE的回转、俯仰速度均正常。

故障分析

通过上述的故障现象,结合设备的原理进行分析,可能产生的原因如下:

1. 是否钩头油马达刹车过紧?

2. 是否滤器脏堵?

3. 是否钩头换向控制阀未动作到位?

4. 是否溢流阀、调速阀、平衡阀压力设定有误?

5. 是否调速阀、平衡阀、换向控制阀卡阻导致?

6. 是否电磁阀SOL-1卡阻未动作&溢流阀卡阻?

7. 是否电磁阀SOL-3卡阻未动作&溢流阀卡阻?

8. 是否液压油长时间使用变质导致?

9. 是否hoisting hyd. pump内部磨损严重泄漏导致?

10. 是否Aux hoisting hyd. pump内部磨损严重泄漏导致?

故障诊断

下列过程,针对上述的分析进行一一排查,具体如下:

1. 是否钩头油马达刹车过紧:综合以上现象可判断不是钩头油马达刹车过紧导致的上升速度缓慢。如果是刹车过紧,在抓头满载下降和空载下降、上升都会出现速度缓慢的现象(且在出现故障后,首先对钩头油马达刹车装置适当调松测试,并无效果)。

2.是否滤器脏堵:NO.1CRANE刚换新不久(2018.3.20),拆检滤器,且干净无杂质(同时可简单判断油马达内部VANE有无断裂之可能。本轮2015年NO.4CRANE钩头油马达内部VANE磨损断裂,在拆检滤器中时,有发现大量残片)。

3. 是否钩头换向控制阀未动作到位:通过操作手柄动作到底,观察控制阀位置均已到位,并手动旋转控制阀,未卡阻,且能自动复位。

4. 是否溢流阀、调速阀、平衡阀压力设定有误:按照故障现象,钩头在抓斗满载的状态下上升无力且很缓慢,但停止操作并未出现持续下降的现象,由此可判断平衡阀压力设定正常。但仍对溢流阀、调速阀压力逐次适当调节,做好标记测试,故障仍存。

5. 是否调速阀、平衡阀、换向控制阀卡阻导致:对控制块换向控制阀、调速阀、平衡阀解体清洁,相关压力设定作好标记,后组装测试故障仍存。

6.是否电磁阀SOL-1卡阻未动作&溢流阀卡阻:由电路图(见下图)可知液压泵马达在启动运转后(星型转换至三角型后),电磁阀SOL-1和电磁阀SOL-2就会处于通电状态。Hoisting hyd. pump和luffing & slewing hyd. pump油路出口总管上的电磁控制的溢流阀此时停止溢流状态(此为二位二通电磁阀控制外控口卸荷的溢流阀)。对溢流阀及电磁阀解体清洁(电磁阀线圈换新),后组装测试故障仍存。

7.是否电磁阀SOL-3卡阻未动作&溢流阀卡阻:由电路图可知在操作hoisting handle 至upper end位时,电磁阀SOL-3就会处于通电状态,在Aux hoisting hyd. pump油路出口总管上的电磁控制的溢流阀此时停止处于溢流状态(luffing & slewing hyd. pump同时作为Aux hoisting hyd. pump),对溢流阀及电磁阀解体清洁(电磁阀线圈换新),后组装测试故障仍存。

8. 是否液压油长时间使用变质导致:在更换hoisting hyd. pump后,对液压油柜清洁,整个系统液压油TELLUS S2 VX 68更换,系统放气,后测试故障仍存。

9. 是否hoisting hyd. pump内部磨损严重泄漏导致:在更换新的hoisting hyd. pump后,在约旦锚地抓斗满载小麦的测试中,钩头上升过程中hoisting hyd. pump 的出口油压在11-12MPA, 钩头下降过程中hoisting hyd. pump 的出口油压在4-5MPA,与NO.3CRANE相比较无差别。但钩头上升速度依然缓慢且无力。

10. 是否Aux hoisting hyd. pump内部磨损严重泄漏导致:依据公司指示,将NO.2 CRANE Aux hoisting hyd. pump拆卸之后装复于NO.1CRANE,测试后钩头上升速度依然缓慢且无力。

以下为NO.1 CRANE和NO.3 CRANE在约旦锚地抓斗满载小麦的测试后的速度数据:

NO.1克令吊吊起抓斗进行测试:吊臂60°位置,SLEWING 顺时针分别测三次:1分43秒/1分43秒/1分43秒;逆时针分别侧三次:1分39秒/1分41秒/1分41秒;

吊臂60°位置,HOISTING抓小麦进行提升测三次: 35秒/34秒/36秒;

LUFFING从30°— 60°位置测三次:36秒/39秒/38秒;

从60°— 30°位置测三次:26秒/24秒/23秒;

NO.3克令吊吊起抓斗进出测试:吊臂60°位置,SLEWING 顺时针分别测三次:1分40秒/1分39秒/1分40秒;逆时针分别侧三次:1分50秒/1分49秒/1分49秒;

吊臂60°位置,HOISTING抓小麦进行提升测三次: 15秒/14秒/14秒;

LUFFING从30°— 60°位置测三次:25秒/25秒/26秒;

从60°— 30°位置测三次:26秒/26秒/26秒;

由此比较可得:NO.1 CRANE的钩头上升速度相比较于NO.3 CRANE依然很慢,且LUFFING从30°— 60°位置速度相较NO.3 CRANE较慢。

在吊臂60°位置,抓斗满载稳定在离舱口围以下2米位置,提升至舱盖全开最高处12米,总高度为14米进行的测试,用时为35秒/34秒/36秒。相比较规定范围的HOISTING 提升速度(见下表)及NO.3 CRANE的HOISTING 提升速度,仍然处于很缓慢的状态。

以下为NO.1–NO.4 CRANE SAG SPEED 的测试 告(见下表):由此可进一步判别为hoisting hyd. motor内部磨损严重(已存在无再生价值的可能)。

IHI甲板吊杆吊货/吊臂液压马达及管路系统漏测试纪录

Record of Sag Speed Test for IHI Deck Crane ONLY

一号吊杆#1

二号吊杆#2

三号吊杆#3

四号吊杆#4

备注

Jun.

Dec.

Jun.

Dec.

Jun.

Dec.

Jun.

Dec.

Remarks

液压油品名及黏度Hydraulic Oil Name & Viscosity (40oC)

TELLUS S2

V68

TELLUS S2

V68

TELLUS S2

V68

TELLUS S2

V68

液压系统油温度Hydraulic Oil Temp.

50.3

46.1

48.6

52.4

在液压泵运转之情况下,将操纵杆置于neutral 位置,煞车顶开后,吊货钢丝滚筒下降方向转一圈之时间(./)

1. Run Hyd. pump.

2. Put the control handle in NEUTRAL.

3. Relase the brake by bolt.

4. Meansure the sag speed for one(1) circle of HOISTING wire drum.

06′06

24′23

38′47

22′22

12-13分钟/圈表示正常,8-10分钟/圈表示需要再生处理,5分钟/圈以下表示已经损坏无再生价值。

1. 12~13min/Circ.: Normal

2. 8~10min/Circ.: Recondition Need

3. <5min/Circ.: Scrap

在液压泵运转之情况下,将操纵杆置于neutral 位置,煞车顶开后,吊臂钢丝滚筒下降方向转一圈之时间(./)

1. Run Hyd. pump.

2. Put the control handle in NEUTRAL.

3. Relase the brake by bolt.

4. Meansure the sag speed for one(1) circle of LUFFING wire drum.

15.65

1′04

1′39

2′18

标准为20/

Standard: 20 sec./Cir.

结论与验证

综合以上分析和操作之后,我们判定为hoisting hyd. motor内部磨损严重泄漏导致钩头在重载的状态下上升速度缓慢且无力。船上另外三台CRANE在2015年相继更换hyd. motor,而NO.1 CRANE最近一次的overhaul是在2009年进行的,相对运行的时间较久。

我们把分析情况 告公司,并提出申请hoisting hyd. motor的配件,公司计划后续合适港口安排hoisting hyd. motor上船。

然而为能满足港口使用抓斗的需要,我们查阅了之前抓斗的测试记录,2015年沙特更换hyd.motor之前,对NO.1–NO.3CRANE 的SAG SPEED进行测试时,已经发现hyd.motor内漏测试的数值不理想,但当时NO.1–NO.3 CRANE还是可以继续使用,只是NO.4 CRANE无法再继续使用。于是我们将2015年所拆卸下来旧的NO.2CRANE hoisting hyd. Motor更换至NO.1 CRANE,经过测试中速度恢复正常使用,节省了待其它CRANE作业完成后才能拆卸hoistinghyd. Motor再移至NO.1CRANE装复使用的时间,正常完成了装货作业。有此也验证了我们的分析与推断。

以上是我轮对NO.1 CRANE故障的分析与处理过程的总结,分享给大家,提供大家参考,不足之处,还望指导。在本次故障的处理中,也得到了船东工程师的详细、耐心的指导,得到有力的岸基支持,在此也深表感谢!

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