“打捞时间由7天缩短为7小时,打捞费用由60万元降至10万元。”
近日,中国石油辽河油田曙光采油厂技术人员与作业人员结合,今年采用小修液压解卡工艺一次性打捞成功一段长达115米的机械防砂管柱,轻松解决了原来大修作业打捞井下工具难题。
今年,为扩大稀油井产量,该厂化学驱转驱规模翻番,曙3-04-508井恰巧位于化学驱区域,该井因前期出砂严重而实施过机械防砂工艺,之后液量下降,计划实施补孔措施,措施前,需要将机械防砂管柱起出。常规的打捞工艺对于打捞超长工具显得束手无策。此刻,若没有新的解卡措施,将只能对该井实施大修作业。
“上大修措施,费用高达60万元以上,且施工周期长,影响油井生产时率。”面对难题,该厂科技人员与厂作业科、油田公司钻采院三家单位经联合论证,最终敲定采用液压解卡工艺配合小修队伍进行打捞作业。
施工前,他们首先向地层中正挤50方水,以疏松地层砂,然后下入解卡管柱,这种解卡管柱犹如在井筒中置入了一个“千斤顶”,当地面打压20兆帕压力时,井下即可产生100吨的拉力,防砂管柱负荷随之由40吨逐步降低至26吨,负荷的降低意味着解卡成功。随着防砂管柱一根根起出,管柱负荷又进一步从26吨降低至18吨,7小时后,井内的防砂管柱全部起出,小修打捞工艺取得圆满成功。“之前,也有小修工艺打捞井下工具的先例,但时间跨度长,投入成本高。”现场作业人员表示。
一位现场技术人员表示,对比大修作业,采取小修液压解卡工艺打捞井下工具,不仅降低了措施费用,争取到了宝贵的上产时间,更为主要的,是为机械类措施后期打捞积累了经验。
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