大尹格庄金矿:小改小革为生产中的难题“解穴”

今年以来,大尹格庄金矿以“五优”竞赛为切入点,加大创新力度,尤其在“小改小革”方面做足文章,挖掘员工中蕴藏的创新激情、聪明才智,使越来越多的员工从生产一线细微处发现问题、解决问题,从细微之处为企业发展提供有力保障。

中深孔水路改造。T1D中深孔控制水的截止电磁阀平均3个月需要更换一次,维修费用9000元,成本较高。据分析,损坏故障点为密封漏水和线圈失效。密封漏水问题是在中深孔更换钻杆时,频繁开关电磁阀导致高压水无处泄流,出现漏水故障;线圈失效是由于漏水短路造成的故障。经研究,在水管路中将截止电磁阀更换为成本200元的国产手动组合三通阀,更换钻杆时转换开关使出水管与吸水管相通,形成水循环即可将问题解决。试用后效果明显,年可节约成本3.58万元。

冷却器替换改造。井下无轨设备动力是靠发动机或电机驱动液压泵进行做功,液压元件由液压油转换动力,液压油的好坏直接影响备件的使用寿命。5#中深孔出现液压油高温且乳化的现象,导致设备电磁阀阀芯卡死无动作故障。液压油乳化会加速各液压部件的老化磨损速度,导致设备提前 废,且维修费用居高不下。设备高温是由于液压油进水使油液乳化导致的,经过排查发现,液压油冷却器存在进水点,导致内部多处铜管锈蚀。购买单台冷却器价格为48000元,由于疫情国内厂家没有备件,国外购买周期长,无法满足车间现在的工期。经过多方谈论,最终决定采用拆卸老式台车冷却器改固定支架的方案进行紧急维修。安装使用效果很好,油温控制在55-60度符合设备油温标准。此项改革,可节约成本约4.8万元,在降低生产成本的同时有效解决了生产难题。

通过小改小革,不但起到了降本增效的作用,还在完善设备性能、减少设备隐患、提高工作效率等方面发挥了积极作用。

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