改进竖窑出灰装置,提高石灰产量和质量

1 原出灰装置存在的问题

原采用一段阀密封出灰装置,存在的主要问题:一是在出料过程中不能连续向窑内供风,影响了石灰的质量和产量。因为对活性石灰的生产来说,它需要一个相对稳定的热工环境,预热好的石灰石在煅烧带需要快速分解,而这是如果不能连续供风,分解就会受阴,致使一部分石灰分解的通道被堵塞,即使再供风分解也不能再继续,导致石灰表面死烧,里面生烧。

竖窑的产量在一定程度上取决于风量,石灰的分解是一个吸热的过程,它所吸收的热量恰恰是由燃料的燃烧供给,持续稳定的供风是燃烧平稳进行的必要条件。二是在出灰时助燃风容易泄漏,造成能源的浪费。由于一段阀只有一个挡板,在出灰时因窑内压力与外界压力差值较大,风容易从里向外泄漏,并时常伴随一些小的石灰颗粒,污染环境,浪费能源。三是出料灰温较高,容易烧坏皮带。在生产过程中,有时下红料,灰温较高,不能使从窑内出来的石灰块温度得到快速冷却,尽管出料皮带采用的是耐热材质,但还是被烧的伤痕累累,严重缩短了使用寿命。

2 改进措施

为了解决上述问题,经过调研和论证,我们将竖窑一段阀改为两段阀密封装置。两段阀是竖窑生产中关键的排灰装置,由上下两段挡板箱体、液压缸、挡板垫、检查孔、润滑装置等组成,通过本装置两段挡板分别轮番交替开闭,把竖窑排灰筒中连续落下的石灰排放到成品皮带上。两段阀密封装置能使肋燃风不间断送风,由于在排灰过程中两段阀的挡板交替密封作用,使助燃风不能从里向外泄漏,可有效地提高石灰产量和质量,并可避免助燃风的浪费,节约电耗,减少对环境的污染。

3 改进效果

一段阀与两段阀的理论产量对比如下:一段阀如果安连续供风500S,出灰时间设定为100S,产量为320t,那么两段阀由于能够连续生产,理论产量为384t。

通过近一年来的生产实践,采用两段阀的1#竖窑与仍使用一段阀的2#竖窑相比,效果明显:一是提高了产量(详见表1)。2#竖窑的利用系数一般为0.75左右,1#竖窑一般为0.8左右(鞍钢耐火厂利用系数为0.9左右),由于初次使用两段阀,一些参数设定还不尽合理,如果利用系数能达到0.85,每年可增产(430×0.85-320=14560吨。二是改善了石灰质量(详见表2)。

在同样原燃料的条件下,1#竖窑成品灰指标较2#竖窑要好。三是节约了电耗。采用两段阀后,在出料过程中助燃风不再泄露,在一定程度上减少了鼓风机的开度,电耗有所下降。四是稳定了出料的温度。采用两段阀后,刚出窑的石灰与空气充分接触,得到很好的冷却,从而减少了对皮带的灼烧。

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