看到这个施工设计你是不是倒吸一口冷气,咬着后槽牙说:“这硫化氢含量也太高了。”和你一样,胜采作业区施工准备站党支部书记洪宝运看到这个设计,也顿时紧张了起来。
“ST128x109这口井,还需要压裂施工,所以我们在施工中就要把所有出现高硫化氢的工况,都要考虑进去。”
12月12日下午14点30分,接到施工准备任务的洪宝运,在召集大班人员开会时着重强调,并对分工做了安排。
站长胥玉敏联系好洗井车辆,同带好防硫装备的两名党员,在井场洗井脱硫。
与此同时,洪宝运安排人员准备施工应急物品:6个便携式硫化氢检测仪;一个位于井口操作位置的固定式检测仪;6套正压式空气呼吸器;为避免施工中硫化氢在井口聚集,配合安全员扈爱芝将一直搁置在库房里三台大型落地风扇,进行维护修缮,确保其运行良好。
下午17点,洗井脱硫正常,测得油套硫化氢含量均为0PPM。
第二天,洪宝运和胥玉敏与班组人员来到施工井场,一起实地规划出各种设备设施的摆放,联系车辆,协调管理区,拓宽井场。车辆、班组人员蹄疾步稳开始施工。
预想与现实的结合中,新的问题总会接踵而至。
液压封井器和远程操作台之间的相隔25米,四根直径42mm的连接液压管线如何处置,为避免车辆碾压,直接挖坑道调配一根长约11米的177.8mm套管埋入地下,将四根液压管线穿入,确保车辆运行的同时,设备毫发不伤。
胥站带着两个人镐头铁锨轮番上阵,2个小时的奋战,刚挖好坑道,套管就到了井场。
在两天的时间里,在施工中发现问题就及时解决,现场已经达到施工标准。能不能想的再细一些,这是所有人的想法。“远程控制台,要是能做一个固定开关手柄位置的装置就好了。”
听到这个建议,洪宝运仔细观察手柄周围的构造,用随身的卷尺,量好尺寸,打电话给该站“维创”小组成员准备好合适的废旧料,自己马不停蹄的往回赶,切割,打磨,丈量,拿出手机拍摄的实物照片比对。三个小时,一个梯形,利用设备本身长出来的螺丝杆,增添背帽牢牢固定的带折页的限位装置诞生。
安装后一试,大小合适,操作灵活简便,所有人都竖起大拇指。
从接到施工任务到验收完交井,历时两天半的时间。“把我们想到的,没想到的任何情况都做到了。”接井的作业小队队长周广山,握着站长胥玉敏的手说道。
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