卡尔多炉正常生产中,过去曾多次发生托轮移位故障,每次都会造成生产中断,严重影响了卡炉连续正常作业。自从去年以来,卡尔多炉生产中再也没有发生过托轮移位故障。这一新变化,正是采纳了一项职工合理化建议——采用液压螺母,成功地解决了卡尔多炉轮移位难题。
卡尔多炉是贵金属生产的核心设备,用以处理铜阳极泥。每次炉修均要拆除、检查、加油,再将轴承安装到轴套上,轴承与轴套的连接通过人工锁紧轴承。因其托轮轴承安装一直由维修人员采用大锤、铁钎等简单工器具人工敲击进行,检修安装费工费力,安装精度难以保证,容易导致卡炉正常生产过程中发生多起轴承跑偏移位事故,造成锁紧环断裂、轴承碎裂、轴磨损等设备故障,经常影响卡炉正常作业的进行。
针对托轮移位难题,贵金属一车间生产负责人会同技术骨干商讨研究、请教专家,并通过比较选择了与轴承、涨紧套的匹配性好的液压螺母,以此来来解决卡炉托移位的问题。使用指导培训后,液压螺母在2013年炉修中试用,现场安装、操作简单,不仅缩短了操作时间,还节省了大量的人力。实施这项技术改造后,工人作业劳动强度减小,节约时间;安装牢固,拆卸十分方便;可靠性高,再未出现轴承移动事故。
液压螺母锁紧装置的成功使用,达到了卡尔多炉设备与内衬同步检修的目标,避免了以前轴承故障,减少了故障停机时间,成效达到国际一流水平。每年可增加生产时间120小时,多处理阳极泥近80吨,增加加工费收入160万元。
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