电镀硬铬层是飞机有耐磨需求部位零件的常用涂覆层,具有工艺成熟、耐磨性较好、可满足高强度钢低氢脆防护需求等优点[1],因此在航空领域应用广泛。硬铬镀层用于起落架、液压系统等时,通常有气密性要求,但长期以来,航空领域各工厂在气密性试验中都普遍存在渗漏气泡的现象,俗称“镀铬冒汗”[2]。气密性不合格将严重影响起落架、液压系统等零部件的功能,造成镀铬零件不能交付、反复返修,严重时超过50%的零件需返修,甚至出现零件超过返修次数而 废的情况。近30 年来,各航空工厂研究和采取了多种方法,如油封、金刚石碾压等[2],但均不能完全解决该问题。为此,笔者采用了一种封孔技术对镀层进行后处理,从而较好地解决了这个问题,可满足“20 MPa,30 min 气密性泡”的要求。
1· 试验
试验采用经最终热处理制度后的A-100 钢试样。用于镀层微观形貌观察和耐蚀性试验的试样尺寸为50 mm×30 mm×5 mm,用于耐液压油性能试验的试样尺寸为25 mm×100 mm×1 mm,用于气密性试验的试样尺寸为φ60 mm×200 mm。
电镀硬铬工艺流程为:除油→清洗→电镀硬铬→除氢。电镀硬铬工艺参数为:温度50~60 ℃,电流密度40~60 A/dm2,电镀硬铬厚度40~60 μm。封孔处理工艺流程为:硬铬镀层→除油→加热→涂覆518 封孔剂(刷涂或浸涂)→室温固化(≥3h)→加温固化(120 ℃,保温时间≥120 min)。
镀层表面和截面微观形貌用Quanta 600 扫描电镜(SEM)进行分析;盐雾试验按ASTM B117 在Q-FOG 盐雾箱中进行。耐液压油性能试验方法如下:对整块固化的封孔剂进行考察,称取两块封孔剂的质量后,将其中一块封孔剂浸入60 ℃的15 号航空液压油中进行试验,持续48 h,取出后用丙酮去除表面的液压油,观察封孔剂表面有无溶胀、鼓泡,将封孔剂吹干后称量,记录质量,之后将两块封孔剂放入180 ℃烘箱中保温2 h,使封孔剂彻底干燥,取出后称量。气密性试验采用实验室模拟装置和工厂起落架气密性检测装置进行。
2 ·结果及讨论
2.1 镀层微观形貌分析
图1 是电镀硬铬镀层的表面及截面微观形貌。
由图1 可见,镀层存在微裂纹,尤其是除氢后的微裂纹增多,微裂纹在镀层内随机分布,当微裂纹贯通时,可能导致镀层漏气。微观形貌很好地解释了硬铬镀层气密性不佳的原因。
铬层中出现微裂纹,主要是由电镀硬铬沉积机理决定的。电镀硬铬时,电流效率很低,副反应产生大量氢,其中一部分氢进入镀层中,由于氢的存在,铬并不是直接沉积为正常的体心立方结构的金属铬,而是首先沉积为六方晶格形式的铬氢化物(分子式Cr2H 到CrH2)或者面心立方晶格形式的铬氢化物(分子式CrH 到CrH2)[1,3—4]。在正常电镀条件下,最容易形成的是六方晶格的氢化物。六方晶格的氢化物容易分解为体心立方的铬,并释放出游离氢(常温时即可分解)。无论是六方晶格的铬氢化物,还是面心立方的铬氢化物,在分解为体心立方的铬时,都能使体积收缩15%以上,产生巨大拉应力,使得镀层出现裂纹。因此采用目前传统的电镀硬铬工艺,都将不可避免地在镀层中产生微裂纹,当裂纹贯通时,将会导致镀层气密性测试时漏气。除氢后裂纹会增多,这是由于温度升高,铬氢化物分解得更快、更多。
上述分析也很好地解释了目前工厂生产中,硬铬镀层漏气的不确定性现象,即同一批零件中既存在漏气件,也有不漏气零件,返修后可能合格,也可能不合格,这种不确定性是由裂纹的随机分布和是否贯通来决定。
目前生产中解决硬铬镀层漏气的主要方法有退除镀层后返修、油封、金刚石碾压等方法。根据硬铬镀层漏气的原因可知,返修的方法不能彻底解决漏气问题。油封方法只是临时性措施,在服役使用过程中,由于压力作用,油会从裂纹中流出。金刚石碾压相对而言是一种较好的方法,通过碾压塑性变形,使微裂纹封闭,但金刚石碾压时如操作不当,会引起表面应力集中、过热而重新产生微裂纹。工厂经验表明,金刚石碾压可使漏气率大幅下降,但不能完全解决漏气问题;此外,金刚石碾压还无法解决内表面铬层漏气的问题。三价铬电镀层,虽然性能较普通镀铬有所提高,也仍然无法消除镀铬层中的裂纹[5]。
2.2 性能分析
对电镀硬铬试样进行实验室模拟装置气密性试验,增压至20 MPa 时,镀层表面出现大量气泡(如图2a 所示),表明镀层漏气;采用518 封孔剂对该试样进行封孔处理后,气密性试验结果见图2b。试验表明,封孔处理后的硬铬镀层气密性大幅度提高,可满足“20 MPa,30 min 铬层不出现渗漏气泡”的高气密性要求。
518 封孔剂的渗透性好,可有效封闭硬铬镀层的微裂纹。封孔技术中还利用了温差气体收缩效应和毛细现象,即零件在较高温度时涂覆封孔剂,冷却后去除多余封孔剂,使封孔剂可在液体状态深入到镀层微裂纹深处,再固化成固态,达到气密性稳定的目的。
由于硬铬镀层微裂纹细小,无法通过光学显微镜、扫描电镜或显色等方法来直接判断封孔深度或封孔完全与否。文中采用中性盐雾试验来间接判断封孔剂的封孔深度。因硬铬镀层中存在大量微裂纹,电镀硬铬镀层的钢试样进行盐雾试验会很快出现锈蚀(<24 h),采用封孔剂封孔后,有机高分子封孔剂封闭了微裂纹,进行盐雾试验时可长达数千小时不出现锈蚀。用金刚石砂纸打磨封孔后的硬铬试样,去除不同厚度镀层后,进行盐雾试验,试验结果如图3 所示。试验结果表明,打磨20 μm 的试样未出现腐蚀,打磨30 μm 的试样则出现锈蚀,由此判断封孔剂渗入深度应为20~30 μm。
带有硬铬镀层的零件在使用过程中经常会与15号航空液压油接触,因此进行了封孔剂对15 号航空液压油的适应性试验,试验结果见表1。可见封孔剂浸泡液压油后,有微弱增重,可能是边缘的孔隙残留了一定的液压油。与未经过液压油浸泡的平行试样进行对比,同在180 ℃烘箱保温2 h 后,质量都减少,但相对变化几乎为0,表明封孔剂在液压油浸泡后没有发生溶解。
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