液压操动机构超压事故原因分析

液压操动机构超压事故原因分析

断路器的液压操动机构优点是油的压力高,可用小体积获得大出力;液体有不可压缩性,因此动作速度快;出力均匀,阻尼性好;可动部件浸在油中,免受大气腐蚀,寿命长。其缺点是速度特性受工作温度影响大,容易漏油,尤其是超压事故严重影响设备的安全正常运行。现结合某公司的一起超压事故,阐述事故发生原因及预防措施。

1)甚本情况

某公司内建有一座110kv降压变电站,其110kv主结线为内桥接线方式,如10所示。

110kv配电设备为北京开关厂生产的ZF4-110/1250-31.5SF6封闭式组合电器,断路器的操动机构为该厂生产的CY3A型液压操动机构。该型操动机构为半液压常充压储能式操动机构,具有精度高、动作可靠、体积小、管道压力损耗小、重量轻、操作噪声小和失压后再建压时不慢分或慢合的特点。

图10 110kv降压变电站

2)事故经过

事故当日3时1621秒,1145开关的液压机构因压力正常降低,油泵自动起动运转开始打压,至31728秒,主控室微机显示器上出现了“漏氮超压” 警信号,但油泵仍没有停止运转。待值班人员跑到现场,液压油已呈雾状从液压油路的几个部位向外喷射,值班员紧急拉下了油泵电动机的电源开关,油泵电动机才停止运转。高压油路中的油继续向外喷射,直至压力降为零。

事后经检查,液压回路中有一个接头处的密封垫损坏,另有储压器活塞杆下端头向外漏油。整个系统中的油几乎全部漏在外面。

3)故障原因的分析判断

CY3A型液压操动机构的压力控制主要由4个微动开关(14SM)1个电接点压力表(KP1)完成,如1112所示。电接点压力表KP1用于微动开关45M失灵情况下的超压和漏氮保护。

从事故时的现象分析,事故可能是下列原因所致:

(1)微动开关4SM故障

微动开关4SM失灵以后,油泵不停转,压力继续升高最后使电接点压力表上限接点闭合,发出“漏氮超压” 餐信号,信号灯HL3点亮。

(2)中间继电器KA3己故障

KA3己故障以后,当系统发出“漏氮超压”信号时,KA3的触点不接通,致使油泵不停转,最终导致超压事故的发生。

4)故障点查找

为了查找故障点,首先对因超压而损坏的机械部件进行恢复,使液压系统的机械部分具备正常建压条件。再通过油泵建压或人为施加压力控制信号,观察几个可疑的故障点跳动作情况。

试验中又几次发生超压事故时的同类现象:发出“漏氮超压” 警信号后油泵仍不停转,只有通过拉开油泵电动机的电源开关才能停泵。

经仔细观察,确认超压时微动开关4SM和继电器KA3均能可靠动作,经万用表测量,其触点动作准确,但接触器不释放。于是确认事故的真正原因是直流接触器失电后不释放。

5)事故处理

对于事故直接原因的直流接触器KM,经检查是机械运动部分不灵活致使接触器失电后不释放或延迟释放。为安全起见,对其进行了更换。对其他已经损坏的组件和零件,也进行了更换。

6)防范措施

为了防止类似事故发生,采取了以下一些措施:

1)定期检查直流接触器的工作情况,及时发现和处理其故障。

2)另增设一只直流接触器KMKM并联,将两接触器的主触点在油泵电动机主电源回路中串联,增加断开油泵电动机主回路的可靠性,如13所示。

正常状态,当控制回路发出起动或停止命令时,KMKM同时得电或失电,其主触点也同时闭合或打开,使油泵正常起动运转或停止。

在油泵运转过程中,当控制回路发出停止命令时,如果两接触器中的一只不释放(两只同时不释放的可能性很小),另一触点正常打开,使油泵可靠停止。此时故障接触器的辅助触点起动时间继电器KT,发出 警信号。加KT是为防止两个接触器因动作时差而误发 警信号。

3)控制回路上的“漏氮超压保护”复位开关S3正常情况下打到“通”位,“漏氮超压保护”才能投入,值班人员必须严格注意这一点。

4)微动开关是压力控制的主要元件,为保证动作可靠,选用质量较好的进口产品。

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