DWL-48液压故障实例

近几年,DWL-48捣稳车广泛运用于全路工务维修现场,大大的提高了工务维修作业的质量和效率。结合DWL-48捣稳车在我段使用过程中的几个故障实例,总结了5个很有特点的液压故障,供大家探讨。

一、故障状态

1DWL-48捣稳车卫星小车不能前后走行。

2DWL-48捣稳车卫星小车作业时,向前走行速度过快,无反向制动,有冲撞大车现象;向后走行时小车速度慢,跟不上大车。

3DWL-48捣稳车卫星小车只能向后走行,不能向前走行。

4DWL-48捣稳车拨道无力,拨道表显示指针动作迟缓,作业后线路有碎弯。

5DWL-48捣稳车稳定装置下压油缸,当液压油温度到达50度、捣固头下插时出现卸荷现象,稳定装置发生跳动。

二、故障处理过程

这些故障都为液压故障,都是在确定了无电器问题的状态下,正如我们题目的描述,在此,电器部分的分析过程不做描述。

1DWL-48捣稳车卫星小车不能前后走行。

首先确定了卫星小车走行电器部分无任何问题,现场更换了比例阀后故障仍存在,另外由于捣稳车的捣固装置等其它工作装置作业正常,系统压力1和系统压力2正常。现场在推动小车走行拉杆时,用压力表检测比例阀块进口/出口处AB的压力,发现压力很小几乎为0,分析是压力油未到达马达,由于电信号正常,首先怀疑故障原因可能是比例阀先导部分控制不正常,造成压力油未通过比例阀进入马达,先导部分的油液是由系统压力2提供,该压力正常,怀疑是否是此油路有堵塞,造成先导压进油管路倒注液压油,查看比例阀主阀块的先导油路是否有油液流出,经查看有油液连续流出,证明该油路正常,问题不在这里。

在此基础上分析原因:

因此查找主油路,主油路由系统压力1和系统压力2在单向阀后合流再向小车走行系统供油,已知系统压力正常,则怀疑主油路压力油未进入比例阀,经过拆卸单向阀发现单向阀38/2阀芯没了,在拆卸后部油管时发现图中红色部分油管被阀芯堵塞,造成主油路不通,再更换了单向阀和取出油管中的堵塞物后,卫星小车恢复了走行。

总结分析:该故障发生在主油路上的油管堵塞,且该段的压力油压力很难检测,给查找问题带来很大难度,只能逐段拆卸检查,查找问题所在。

2DWL-48捣稳车卫星小车作业时向前走行速度过快,无反向制动,有冲撞大车现象;向后走行时小车速度慢,跟不上大车。

首先也是确定了小车走行电器系统电路信号正常,但现场观察小车的作业走行状态异常,正常的小车前进时有反向比例制动,后退时没有,而该车现象正好相反。车上操作小车走行时方向正确,推控制杆小车向前、拉时小车向后、大车走行向前时小车走行向前、大车向后时小车走行向后。怀疑目前小车的前进部分和后退部分有问题,经查看发现比例阀电磁部分前进和后退信号插反了,本该前进的信号控制了后退信号、后退的信号控制了前进信号。但为什么小车走行方向却正常呢,怀疑是马达的油管也安装反了,待将比例阀头和液压马达油管调向后,小车走行恢复了正常。

分析过程如下:

总结分析:该故障是一起人为原因造成的故障,该车前几日对小车走行系统进行了维修,在恢复时误将油管和电信号接反,造成了故障状态,因此,在检修更换配件前务必记好设备的原始状态,保证恢复时按原样恢复。

3DWL-48捣稳车卫星小车只能向后走行,不能向前走行。

在现场使用过程中突发小车可以向后走行,但不能向前走行,经过排查发现小车电器正常且更换比例阀后故障依旧,锁定是液压故障,小车能够向后走行,走行马达基本可以排除,旁通阀也可以确认正常,因此怀疑是小车反向制动部分问题,如图所示压力油经过比例阀的平行位进入,一路到B口,另一路到换向阀31(该阀在小车前进时得电,后退时失电),当小车向前走行时阀31应该工作在左位,若此时该阀31未动作,压力油经过平行位至减压阀29回油箱,则马达不会得到压力油,不能旋转。按照这样的思路更换了阀31后,故障排除。后期分析是由于该阀阀芯卡死所致。

总结分析:该故障是由于阀芯卡死所致,阀芯卡死根本原因还是和液压油脏污有关系,在使用中应该注意液压滤芯的更换和压力油油质的检测。

4DWL-48捣稳车拨道无力,拨道表指针动作迟缓,作业后线路有碎弯。

在现场使用过程中,有一捣稳车拨道异常,经过现场检查,电器部分完全正常。首先怀疑旁通阀故障,但更换后,故障依旧。观察现场作业时,一段比较好的线路,作业后就出现了小碎弯,而且发现碎弯有这样的规律(原线路方向偏差越大的地段,拨道后偏差越大,而且线路轨距也出现了变化)经过询问机组人员,机组前几日更换过拨道油缸之后出现了拨道问题。因此,怀疑是不是拨道油缸更换引起的故障,正常情况拨道油缸拨道作业时都向一侧拨,若安装时,油管不慎接反,就会造成两个油缸拨道方向不一致,按照思路立即对拨道油缸油路进行检查,果然发现油管接反了,恢复后故障排除。

总结分析:该故障又是一起人为原因造成的故障,这个故障点比较隐蔽,不容易被发现,而且在比较好的线路上作业,线路质量比较好,拨道量很小,很不好发现。机组在更换配件时还是要更加注意配件的安装情况,最好要有经验好的师傅就行复查。

5DWL-48捣稳车稳定装置下压油缸,当液压油温度上升至50度、捣固头下插时稳定头下压油缸出现卸荷现象,稳定装置发生跳动。

在现场的使用中,有一捣稳车在捣固头下插的瞬间,稳定头下压的4个油缸同时有卸荷的现象,首先检查电信号正常,那么为什么会出现卸荷现象呢,分析一定是压力油出现波动。在查找图纸后,稳定头下压油缸和右侧捣固装置和起拨道系统、液压制动、轴支撑等均由系统1供油,同时发现系统1压力表在捣固头下降的时候出现压力波动,瞬间压力下降至很低然后再恢复,再进一步试验,只要右侧捣固装置同时下降会出现这一现象。单下右前或右后不会出现,单起拨道也不会出现。首先怀疑是不是系统1的蓄能器缺少氮气?立即检查蓄能器压力发现压力100bar,完全符合图纸标准,但故障依旧。在作业时,继续观察系统1压力表时发现,当液压油温度上升到大约55度时出现压力异常,而且压力大约由140bar迅速变成0在迅速变回140bar,猜测系统压力按照设计应该是150bar,目前只有140bar且溢流阀未做过调整,怀疑应该是液压泵长期使用可能有容积损失,这个损失应该在液压油温度越高越严重,目前蓄能器压力是100bar,按照原08-32车设计,作业系统是140bar蓄能器压力是85bar,目前我们的捣稳车会不会是蓄能器压力偏高所致,蓄能器压力偏高,系统压力压缩蓄能器困难,造成储存液压油偏少,在右侧两个捣固头同时下插时,蓄能器输送的压力油不足以补偿系统所需,而导致压力波动。按照这样的思路将蓄能器的氮气压力放至88bar,在进行试验,故障消失。

总结分析:这起故障,很有意思,是由于车辆液压泵长期使用后出现容积损失,后发生,因此,对于泵有老化的捣稳车,最好不要按照图纸要求将氮气压力充至100bar,最好偏低一些,会对液压系统作业时,油液的补充起到更好的效果。在现场的使用中,部分车辆在液压油温度升高后,有夯拍器动作脱节,有二次夯拍的现象。也是这个原因所致,可以调低作业方向前排右侧的蓄能器压力处理。

(沈阳工务机械段 张继业)

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