在当前煤炭市场的深寒煎熬期,漳村煤矿恒达公司坚持“向小改小革要效益,向技术革新要利润”的思路,瞄准液压支架乳化液高效回收这一难题,开动脑筋,设计加工制作“液压乳化液回收平台”,每年可节约资金15万元以上,创造了可观的经济效益和环保效益。
在液压支架检修过程中,乳化液的高效回收是众多检修企业亟待破解的难题之一。漳村煤矿恒达公司本着“物尽其用,能用尽用”的原则,加工制作了两块分别长21米、宽6米、高0.3米的乳化液沉淀池,并在沉淀池和虑箱内分别设置两道滤 。虑箱用高压管连接到乳化液泵箱,泵箱内分别设置了上限位和下限位装置,当乳化液升至上限位时,增压泵自动停止运转,从而形成闭合的乳化液循环系统,实现了乳化液的重复使用。
按照以前平均每检修4组支架需要1桶乳化液的标准,在应用“液压乳化液回收平台”后,检修15组与之前检修4组的消耗量相同。平均每年检修支架450组,每年可节约资金15万元以上。同时,杜绝了乳化液回收不高给环境带来压力,取得了显著的安全、经济和环保效益。
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