铁峰煤业公司的zf13000/25/38,使用9年,已服务井下多个工作面,由于井下作业环境、服务年限等因素,经常出现立柱串液管路老化、安全阀、前后喷雾损坏、柱窝底班磨踏、插板千斤及伸缩千斤损坏串液、各类阀存在跑冒漏液等问题,“带病”工作的支架已成为制约安全生产的瓶颈。为切实解决这一问题,经公司研究决定,由组建不久的维修中心对井下液压支架,进行出井全方位大修。
与以往不同的是,这次的支架修理,改变过去修理靠外委的状况,全部由维修中心组织技术人员自修。
任务下达后,该公司分管机电的副总经理组织相关部门召开专题会,针对zf13000/25/38支架设备锈蚀严重,拆件困难、体积及重量太大,维修难度大,尺度难把控等修理难题,制定具体修理办法,包括前期的准备工作、维修标准及验收办法。同时,由维修中心抽调技术人员快速组建了一支由电焊工、液压工为主的专业维修队伍,不断细化修理办法,大到支架拆卸,小到液管更换,制定了严格细致的维修计划和技术措施,确保维修质量过关,检修费用降低,修理时间缩短。
工作中,维修中心所有组员分工明确,配合默契,倒排工期合理安排每日检修工作量。他们对容易出现故障的部位,如立柱、千斤顶、安全阀等进行了细致入微的检查维护,为所有油缸更换了密封,对于老化、缺损的零部件进行更换修理。为了节省检修费用,他们把增收节支的思想始终贯穿于整个检修工作中,对已拆卸的各类控制阀类等部件都要重新检修使用,杜绝了浪费。在遇到技术难题时,他们就认真查图纸读资料,虚心向兄弟单位学习请教,先后攻克了后插板千斤难更换,阀类修理等技术难题。为确保工期进度,检修人员连续加班至晚上十点多。大家心往一处想,劲往一处使,拧成一股绳,克服了没有专业维修场地、器形大搬运困难等诸多困难,为检修工作创造一切可能的有利条件。
“我们以‘能复用绝不进新,能自修绝不外委’为工作目标,根据井下需要不断拓宽修理范围,通过提升技术人员水平保证维修质量。现在,我们修理一架支架,从拆卸、分析、修理、组装,大约需要5天;修理费用由外委修理30万元一架降到自修7万元一架。预计105架全部修理完,可为公司节省维修费用2000 余万元。”维修中心主任温永说。
为了确保检修质量,维修中心对检修好的支架,安排技术人员对支架进行反复操作试验,使支架的完好率达到100%。截至目前,已完成了 22架液压支架的修复工作。更换油缸110余根,组装操纵阀组22组,安全阀60组,销轴200 根,重装布置液压管路达1000米。检修好的支架统一注入乳化液,整齐摆放在井口,组成了一道魏巍钢铁长城,熠熠生辉,等待入井工作,再创佳绩。
(通讯员:张志强)
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