一、系统简介:
黔金煤矿副斜井斜长771m,倾角10°~18°平均15°,2014年9月改造装备一台JK-2×1.8P型单绳缠绕式单滚筒变频提升机,电压等级660V,最大容绳量1169m,提升速度0~3.2m/s,最大静张力60KN,配套电机功率220KW,配备BPDK-FK型变频控制柜,担负全矿井的提矸、下料任务;
二、液压制动系统原理
液压站为两套独立的系统,共用一个油箱,工作时一备一用,液压站油泵出口装设有高压过滤器,确保进入液压站控制阀组、盘形制动闸、油缸的压力油都经过过滤;液压站的安全制动系统由电磁阀、溢流阀、减压阀、单向阀和储能器组成;液压站正常工作时,电磁阀得电,油泵出口压力油经电磁阀进入盘形制动器油缸,当开机时,控制器向比例阀输入电流,比例阀根据电流比例控制油压,使盘形制动器油缸内油压动作,自动松开制定闸,提升机正常工作。
当提升机停机制动时,油泵电机停止供油,比例阀和电磁阀断电,一级盘型制动器的压力油通过电磁阀回油,油压降到0时达到一级制动,二级盘型制动的电磁阀经延时后也断电,压力油通过延时电磁阀回油,达到二级制定,提升机停机。除以上自动制动外,提升机配置一套紧急制动系统,通过踩动脚踏开关,使两侧盘型制动器直接回油,实现制动。
三、改造目的
综上所述,我矿液压制动系统有一套自动制动系统,通过采集电流信号实现自动制动,还有一套脚踏式手动制动系统,通过手动实现回油制动,但根据新版《煤矿安全规程》第425条规定,提升机安全制动必须实现并联冗余,对于我矿现有脚踏式泄压的方式并不在并联冗余的范畴,因为它与液压站上的电磁阀不是同类元件,控制方式一个是自动控制,一个是人工手动控制。从安全角度来看,手动控制的可靠性不高,仅能作为极端情况下,冗余保护以外的后备措施,同时根据提升机安全保护的要求,安全制动的冗余部件之间,工作方式为并行同时动作,不能存在切换过程,因此需要对我矿提升机液压制动系统进行改造。
四、改造过程与效果
根据规程要求,矿机电部门与资质厂家协商,制定了改造方案,增设两套电磁换向阀,添加两根管路与原制动回油管实现并联,并将电磁阀接入制动控制程序,达到可并联、也可单独制动的目的;同时加装了两个手动闸阀,可根据现场使用情况选择关闭或打开冗余回油通道,或者在原液压站电磁阀出现故障时,通过手动闸阀可快速确认故障点,便于排除故障。
通过改造,满足了《煤矿安全规程》要求,实现当有一条回路回油通道故障时,不会影响另一条泄油回路的正常动作,切实达到“双保险”的目的,更加有效确保了提升系统安全。
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