“喂,设备科吗?综合车间的单柱液压机出现故障了。”
“好的,我们马上过去。”
像往常一样,挂掉电话,检修师傅们立刻赶往现场。
一番仔细查看后发现单柱液压机有些漏油,需及时更换密封圈,否则会出现“罢工”的现象,影响生产。液压机维修迫在眉睫,但这种设备“体型”较大,且需要整体拆卸,之前一直由设备供应商负责维修,受疫情的影响,供应商又无法到现场解决……
等设备供应商来维修?设备科科长王新荣坚定的说:“非常时期,生产不容耽误,我们自己修。杨星,你现在就建一个微信沟通群,我们与供应商沟通,让他们视频指导我们;王龙你现在按照型号规格与厂家沟通购买密封圈并确定到货时间;我现在去和车间沟通,如何在不影响生产的前提下维修设备;其它人原地留守,观察设备情况并简单处理……”在简短的安排后大家开始分头行动。
为保障设备正常运行,设备科人员时刻蹲守在液压机旁,不断擦拭漏出的油液,以暂保设备运行。但想治标,还得治本!第二天一早,密封圈刚到,设备科就拉开了抢修战的帷幕,虽然在抢修前已与设备供应商进行了云端沟通,对单柱液压机也进行了系统检查,精准定位故障,也制定了科学合理的抢修方案,但仅拆开液压缸就让大家费了一番功夫,可谁想刚把压板拆下来就遇到了困难,锁母安装位置特殊,且只在一侧的端面上冲了4个孔,必须使用专用工具才可操作,进行拆卸……
正在大家一筹莫展的时候,董绥宏师傅说:“领导,我有办法”,领导听完感觉可行,便让董师傅赶快去落实。半个多小时过去了,仍然未见董师的身影,看着刚才用了很多方法都无法拆卸的锁母,大家的情绪十分低落,“来了”随着声音望去,只见董师一路小跑过来,将螺栓和小铁棒焊接在一起的工具对准锁母,不一会就将滑块和锁母拆卸下来,就在大家为董师的小发明点赞时,安装密封圈的导向套又出现了无法拆卸的困难,大家的心情就像“过山车”一般,看着一旁满是专业术语的说明书,似乎并没有很好地办法,此时已是早上10点多了,如果不能在下午前修好,当天的产能将无法达成且次日生产也会受到影响。在场的每个人眉头紧锁,突然杜宗耀说:“咱们死等也不是办法,不如先将顶部缸盖拆下,把活塞杆整体取出试试……”,方案一出,大家立即分工,密切协同,递工具—卸螺栓—拆缸盖—取活塞杆,最终把导向套取出将密封圈更换,解决了漏油问题。看似简单的流程却用了两个多小时,大家顾不上休息,快速将液压缸还原,接下来就到了最紧张,也是最后的环节了–通电测试,大家屏息凝气,双手紧握,当液压机正常升降的那一瞬间,大家激动地欢呼起来,通过多次测试和观察,单柱液压机漏油问题成功解决。此时大家的身体也有些“漏油”了,但看着“满血复活”的液压机再次投入生产,一股鲜活的力量再次布满全身。
近六小时的奋战抢修,检验的,是设备人的技术能力、应变能力、协作能力,看到的,是为确保设备有效运行不等不靠、为降低影响全力以赴、为防疫复工提供有力保障的设备人,疫情之下,设备人同心协力,清零故障,用超强的战斗力和凝聚力,为取得这场攻坚战最终胜利不断做着贡献。(麻坤月)
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