1、故障现象
我港起步工程配置的取料机09年投入使用,设计额定能力为6000t/h,瞬时最大能力为6700t/h。在15年1月初,R1-1取料机在底层取料时,当作业流量接近额定流量时,臂架会突然下落,导致轮斗啃地。取料机臂架下沉,不仅影响取料作业安全,而且对取料机也有很大的损伤。
图1 取料机整体外观图
斗轮取料机俯仰装置采用液压系统驱动,臂架的升降是由两根大型油缸的伸缩实现的。俯仰油缸安装在臂架回转中心后,如图1所示,在臂架俯仰完成后,油缸使臂架保持在固定的俯仰位置。
2、原因分析
在深入分析臂架俯仰机构的原理后,我们发现如果俯仰液压系统有泄露情况的话,那么油缸就无法使臂架保持在固定的俯仰位置,而俯仰液压系统的外接管路和各阀块无泄漏,因此判断系统内泄是导致臂架下沉的主要原因。为了确定是管路上的液压锁内泄还是油缸内泄,我们使用压力表进行测量。将两个压力表接在油缸测压点G6(无杆腔)和G7(有杆腔)上,如图2所示,让臂架做俯仰动作,下俯过程中测得G6点压强为6MPa,G7点压强为2MPa;下俯停止后,立即将截止阀31.1和31.2关死(以便单独检测油缸),G7点压强从2MPa以很快的速度(20秒左右)上涨到6MPa,然后G6和G7点压强在1分钟内由6MPa上涨到8.5MPa,所以我们判断是油缸内泄。
为确定是一根油缸还是两根油缸内泄,我们需要继续检测,方法是:压力表依然接在测压点G6和G7上,让臂架下俯,停止后立即将截止阀42.3和42.4关死,单独检测左侧油缸(43.1),发现G6、G7点压强变化和上面一致,判断左侧油缸内泄,且内泄较严重;重复上述步骤检测右侧油缸(43.2),发现G6、G7点压强无变化,判断右侧油缸无内泄。由于两油缸在同步液压回路上,单根油缸内泄后,另一根油缸也起不到支撑臂架的作用了,所以取料时臂架会下沉。
图2 俯仰液压系统部分原理图
3、处理方案
找出了臂架下沉的根本原因和内泄的油缸,为解决问题,需要更换内泄的油缸。油缸重达6t,安装高度距地面约为15米,更换难度大;自开港以来,未更换过俯仰油缸,没有成熟的更换工艺;臂架尾部配重较大,担心贸然拆下油缸后,会影响臂架钢结构稳定性。因此必须制定安全合理的更换工艺方案,在借鉴其他港口的经验基础上[1],我们制定出如下工艺方案。
工艺方案内容为:(1)将臂架放到维修支架上,并在垂直和水平方向上锁住臂架;(2)关闭右侧油缸的上下截至阀(42.3和42.4),拆卸尾部配重,使整机臂架前后力矩平衡,防止臂架受拉力过大变形;(3)用测压软管将左侧内泄油缸上下腔的压力泄到零,确保安全后拆下油缸外接管路和各限位开关,并把管路接头处包好,防止杂物进入管路内;(4)拆卸内泄油缸后,安装新油缸,将油缸无杆腔端销轴装入底座,接好管路和限位开关,就地操作油缸做伸缩动作,为新油缸冲油排气,然后用手动泵调整有杆腔端位置,以便顺利安装完油缸;(5)新油缸安装完成后,打开右侧油缸的截止阀,让臂架在正常范围内做俯仰动作,彻底排净油液中的空气,同时检查油箱油位,及时进行补充;(6)安装之前拆下的配重,继续让臂架做俯仰动作,全面检测液压系统参数,如油缸压力、泵的排量和泵的声响和振动等,确保一切正常。
为了得出拆卸多大质量的配重才能满足步骤(2)中的要求,我们需要进行计算。根据现场实测油缸压强,我们知道空载时油缸处于受压状态,而在空载时臂架前后力矩是平衡的。根据这一关系可以计算出要拆卸的配重质量△m。
图3 俯仰机构简图
未拆卸配重时,根据俯仰机构简图可知臂架力矩平衡方程为:
G斗轮L臂架+ G臂架L臂架/2=F拉杆L1 (1-1)
G配重(L3+L4)- F油缸 sinθL3= F拉杆L2 (1-2)
摘掉配重△m后,俯仰油缸应不受力,即F油缸为0,而臂架前部的质量无变化,则臂架力矩平衡方程为:
G斗轮L臂架+ G臂架L臂架/2=F拉杆L1 (2-1)
(G配重-△mg)(L3+L4)= F拉杆L2 (2-2)
两组方程分别相减后即可得出需摘掉的配重质量的计算公式,即:
△mg(L3+L4)=F油缸 sinθL3 (3-1)
式(3-1)中:L3为油缸支点到三角架铰点的距离,7.2m,如图3所示;
L4为油缸支点到配重中心的距离,12.1m;
H为铰点到俯仰平台的距离,8.4m;
g取9.81N/Kg;
θ为油缸与支架的夹角,由L1和H的数值经三角运算得49.4°;
俯仰油缸所受压力 F油缸=2(F无杆-F有杆)
F无杆=P无杆S无杆
F有杆=P有杆S有杆 (3-2)
油缸无杆腔直径360mm,液压杆直径280mm,空载下俯测得无杆腔压强6MPa,有杆腔压强2MPa。将数据带入式(1-2),计算出F油缸=1060064N,带入式(1-1),计算出△m=30.64t。即需要拆下30吨的配重。
4、现场施工
更换工艺方案通过后,申请维修时间更换油缸。租用70t吊车一辆,吊装油缸和配重块。在吊配重前,关闭截至阀42.3和42.4,将压力表接在测压点G8和G9上,以便实时检测完好油缸的压力值,开始时测得有杆腔、无杆腔压强均为8.5MPa,因为锁住臂架所消耗的时间已足够是油缸上下强压力泄到8.5MPa,当有杆腔压强为无杆腔压强的2.5倍时,说明配重块摘得刚刚好。(因为无杆腔面积是有杆腔面积的2.5倍,所以当有杆腔压强为无杆腔压强的2.5倍时,上下腔压力平衡,臂架前后力矩平衡)。臂架尾部共有11块22t的大配重块,上面还有7块5t的小配重块。为吊装方便,我们摘得是小配重块,当摘得第6块小配重块时,无杆腔压力降为3.5MPa,有杆腔压力无变化,有杆腔压力约为无杆腔压力值的2,5倍,说明计算出的应拆卸的配重值合理。
为节省维修时间和吊车租赁费用,直接将俯仰油缸销轴用气割切除,安装新油缸时使用新销轴,更换工期为3天。因前期准备工作和理论计算充分,更换油缸安全且顺利,新油缸试车一切正常,期间为油箱补充了200L液压油。
5、结论
更换完油缸经过一个月的正常使用,未发现异常,臂架下沉现象已解决!
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn